軸承外圈在淬火爐網(wǎng)帶爐熱處理錐度變形的討論
發(fā)布日期:2021-11-17 來源:http://m.rundaibao.cn 點(diǎn)擊:
這篇文章剖析了軸承外圈經(jīng)網(wǎng)帶式淬火爐熱處理后發(fā)生錐度變形的原因,并根據(jù)剖析成果對設(shè)備進(jìn)行了改造,使淬火槽二級(jí)網(wǎng)帶與油槽提高機(jī)反方向運(yùn)轉(zhuǎn),取得了良好作用。
關(guān)鍵字:熱處理 軸承外圈 變形 網(wǎng)帶爐 二級(jí)網(wǎng)帶 淬火油槽
盡人皆知,軸承套圈在熱處理進(jìn)程中會(huì)發(fā)生多種變形,首要有尺度漲大或減小、橢圓變形、錐度變形和翹曲變形等。這些變形最終將致使軸承套圈在磨削進(jìn)程中精度降低,乃至變成廢品。其間,錐度變形是影響熱處理商品質(zhì)量的主要疑問。因?yàn)檩S承套圈熱處理后密封槽不再進(jìn)行加工,錐度變形會(huì)形成密封槽尺度散差大,嚴(yán)峻時(shí)會(huì)導(dǎo)致軸承使用時(shí)溫度上升或漏脂。對于現(xiàn)狀,這篇文章對軸承套圈的錐度變形疑問進(jìn)行了剖析和討論。
一.軸承套圈經(jīng)網(wǎng)帶爐熱處理后發(fā)生錐度變形的剖析
1. 軸承套圈加熱后空冷時(shí)錐度的改變進(jìn)程
取50件類型為6211.01的軸承外圈,放入網(wǎng)帶爐中加熱,三個(gè)區(qū)的加熱溫度均為840℃,保溫45min,加熱完畢后取出空冷。丈量成果標(biāo)明錐度變形不顯著。這與圓錐套圈加熱后空冷,錐度改變很小的定論相符合[1]。
2. 軸承套圈發(fā)生錐度變形的首要進(jìn)程
由材料標(biāo)明,軸承套圈的錐度變形是在淬火冷卻進(jìn)程中發(fā)生的[2]。下面就淬火進(jìn)程中影響錐度變形的要素做進(jìn)一步剖析。
2.1 淬火時(shí)工件兩端的冷卻速度
據(jù)研討[1],工件在油中淬火時(shí)上端冷卻速度一直比下端慢。
2.2 軸承套圈淬火后的出油辦法
在外圈熱處理進(jìn)程中,發(fā)現(xiàn)商品淬火后出油時(shí)處于“豎放”狀況時(shí),錐度變形較小,乃至沒有;處于平放狀況時(shí),錐度變形大,這與其它研討者的定論相符[2]。別的,與網(wǎng)帶相觸摸的端面相對于另一端面的外徑要小,貼著提高機(jī)網(wǎng)帶一端的外徑尺度均小于另一端,而且外徑尺度越大,其差值也越大,即錐度變形越顯著[3]。
二.處理軸承套圈錐度變形的辦法
材料標(biāo)明,軸承套圈錐度變形首要因?yàn)榇慊疬M(jìn)程中軸承零件上下兩個(gè)端面的冷卻速度不一樣[3]。對于這一疑問,目前國內(nèi)首要采納如下處理辦法:
1.進(jìn)步淬火油的油溫均勻性
進(jìn)步油溫均勻性,就是要進(jìn)步淬火油的流動(dòng)性。這種辦法盡管減小了錐度變形,卻極易增大橢圓變形。經(jīng)過這種辦法,在生產(chǎn)中也難以做到一起控制錐度變形和橢圓變形。
2.淬火油槽添加二次網(wǎng)帶
經(jīng)過在淬火油槽內(nèi)添加二次網(wǎng)帶,使軸承套圈淬火時(shí)翻轉(zhuǎn)180度,以確保軸承套圈兩個(gè)端面以一樣或挨近的冷卻時(shí)刻到達(dá)MS點(diǎn),能夠大大削減錐度變形。這種辦法在實(shí)際生產(chǎn)中使用對比遍及,但常常不能確保工件翻轉(zhuǎn)180度。
一般,部分網(wǎng)帶爐淬火油槽有二級(jí)網(wǎng)帶,可是錐度變形也對比嚴(yán)峻。經(jīng)過模仿實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),淬火油槽二級(jí)網(wǎng)帶與油槽提高機(jī)網(wǎng)帶同方向運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),不能確保軸承套圈精確翻轉(zhuǎn)180度;當(dāng)二級(jí)網(wǎng)帶與油槽提高機(jī)反方向運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),軸承套圈翻轉(zhuǎn)180度的狀況較好。
三.實(shí)驗(yàn)
根據(jù)上述剖析,這篇文章對網(wǎng)帶爐淬火油槽二級(jí)網(wǎng)帶進(jìn)行了改造,使淬火油槽二級(jí)網(wǎng)帶的運(yùn)轉(zhuǎn)方向與淬火油槽提高機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)方向相反,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
淬火介質(zhì):南京科潤KR468G
加熱設(shè)備:160KW維護(hù)氛圍網(wǎng)帶爐
實(shí)驗(yàn)商品:軸承6205外圈
網(wǎng)帶爐淬火油槽二級(jí)網(wǎng)帶改造前后錐度變形實(shí)驗(yàn)成果…..
網(wǎng)帶爐淬火油槽二級(jí)網(wǎng)帶改造前后橢圓度變形實(shí)驗(yàn)成果……
經(jīng)過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),淬火槽二級(jí)網(wǎng)帶改造前,軸承套圈的錐度變形量大為10絲,改造后大為5.5絲。抽檢100件,改造前的錐度變形量平均為3.54絲,改造后的錐度變形量平均為1.06絲,一起該類型的商品橢圓變形量由改造前的大9絲悉數(shù)降到6絲以下。經(jīng)過淬火油槽二級(jí)網(wǎng)帶的改造,我廠熱處理商品質(zhì)量在錐度變形方面有了進(jìn)一步的進(jìn)步。
四、定論:
1.網(wǎng)帶爐淬火油槽二級(jí)網(wǎng)帶應(yīng)與淬火油槽提高網(wǎng)帶運(yùn)轉(zhuǎn)方向相反,才干非常好的確保套圈翻轉(zhuǎn)180度。
2.經(jīng)過對網(wǎng)帶爐淬火油槽二級(jí)網(wǎng)帶的改造,能夠有用減小軸承套圈的錐度變形和橢圓變形。
3.軸承套圈經(jīng)網(wǎng)帶爐熱處理后的錐度變形首要因?yàn)樘兹啥死渌俨痪K赃x擇油品很主要…